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    設(shè)備事故調(diào)查報(bào)告

    時(shí)間:2020-12-03 09:23:16 調(diào)查報(bào)告 我要投稿

    設(shè)備事故調(diào)查報(bào)告

      一、事故名稱:2號爐刮板撈渣機(jī)停運(yùn)更換驅(qū)動輪斷裂螺栓

    設(shè)備事故調(diào)查報(bào)告

      二、事故等級:二類障礙 事故類別: 設(shè)備故障

      三、事故起止時(shí)間:

      20xx年2月11日02時(shí)35分至20xx年2月12日13時(shí)15分

      四、主設(shè)備情況:(非機(jī)組跳閘或減負(fù)荷的,本條可省略)

      略

      五、事故前工況:(非機(jī)組跳閘或減負(fù)荷的,本條可省略)

      1、2007年12月24日進(jìn)行撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓斷裂搶修時(shí),因機(jī)組負(fù)荷較高,撈渣機(jī)停運(yùn)期間沒有足夠的時(shí)間進(jìn)行全部拆卸、重新安裝更換驅(qū)動齒夾緊螺栓即投入運(yùn)行。共計(jì)剩余4顆螺栓,當(dāng)時(shí)檢查螺栓有彎曲變形現(xiàn)象,經(jīng)與設(shè)備部現(xiàn)場確認(rèn)后,核查螺栓固定齒板無松動后投入運(yùn)行。

      2、為徹底消除隱患,硫化分部除化班于“2008年2月第2周排的檢修計(jì)劃,工作內(nèi)容為:2號爐撈渣機(jī)液壓驅(qū)動油站濾網(wǎng)清洗及頭部驅(qū)動齒板螺栓松動檢查;計(jì)劃開始時(shí)間2008-2-8,檢修條件:隔離撈渣機(jī);”考慮到3、4、5號機(jī)組全停,且正值節(jié)日保電期,此項(xiàng)工作未獲批準(zhǔn)進(jìn)行。

      六、事故發(fā)生、擴(kuò)大和處理情況:

      2008-2-11,巡檢發(fā)現(xiàn)2號爐刮板撈渣機(jī)北側(cè)驅(qū)動輪有一螺栓松動,判斷螺栓已經(jīng)斷裂,為了防止斷裂螺栓擴(kuò)大,提出退備申請(GHTD-TB-2008-003),停撈渣機(jī)檢修。計(jì)劃2月11日20:00時(shí) 至2月12日2:00時(shí)進(jìn)行處理,11日下午完成螺栓檢查更換的施工方案并走完相關(guān)審批流程。

      工單于11日下午14:16經(jīng)過批準(zhǔn),由于機(jī)組負(fù)荷高經(jīng)與運(yùn)行溝通等機(jī)組負(fù)荷降低后在進(jìn)行相關(guān)工作,機(jī)組于12日1:00時(shí)左右開始降負(fù)荷,工作于12日2:35時(shí)開始進(jìn)行至13:15時(shí)結(jié)束工作。在檢修過程中共發(fā)現(xiàn)有3顆螺栓斷裂,具體工作過程如下:

      2:35時(shí)-4:50時(shí):撈渣機(jī)停運(yùn)后落料口內(nèi)部搭設(shè)腳手架,掛設(shè)8只手拉葫蘆并向驅(qū)動輪方向拉松鏈條,掛設(shè)鏈條防松保險(xiǎn)鋼絲繩,拆除撈渣機(jī)頭部上方及北側(cè)蓋板,截?cái)鄵圃鼨C(jī)鏈條。(此過程與施工方案偏差15分鐘。)

      4:50時(shí)開始拆除驅(qū)動輪連接螺栓,有2根螺栓的內(nèi)六角打滑,所有螺栓都與驅(qū)動輪的齒板靠緊,轉(zhuǎn)動困難,至7:55時(shí)驅(qū)動輪齒板及加緊板全部拆除。(此過程與施工方案偏差1 小時(shí)。)

      7:55時(shí)開始拆除3顆斷頭螺栓并對所有9顆螺紋進(jìn)行修整,工作至10:30結(jié)束;(此過程與施工方案偏差2小時(shí)35分鐘,方案中沒有單獨(dú)預(yù)控此項(xiàng)工序。)

      10:30開始回裝鏈條、拆除腳手架、回裝頭部蓋板、拆除鏈條放松保險(xiǎn)及所有手拉葫蘆。所有工作至11:55結(jié)束。(此過程與施工方案基本無偏差。)

      11:55檢修工作完成,檢查張緊裝置,聯(lián)系運(yùn)行啟動撈渣機(jī)。

      13:10時(shí)撈渣機(jī)啟動運(yùn)行正常。

      七、事故發(fā)生及擴(kuò)大原因分析:

      1、事故的直接原因

      驅(qū)動輪3根螺栓受徑向剪切力斷裂。(每個驅(qū)動輪有9個螺栓固定)

      2、事故的根本原因

      1) 小修更換驅(qū)動輪齒時(shí),檢修人員未能按照螺栓需對角逐漸緊固的原則,導(dǎo)致螺栓受力不均勻,三層驅(qū)動輪齒組件及輪盤沒有完全貼緊,未能完全消除安裝偏差造成的應(yīng)力,造成螺栓受剪切力過大而斷。

      2) 在2007-12-24停撈渣機(jī)搶修,由19:00開始至次日06:00,搶修過程中發(fā)現(xiàn)斷頭螺栓5根,在取斷頭螺栓時(shí)花費(fèi)了5小時(shí),拆卸螺栓困難,而且機(jī)組19:00-22:00滿負(fù)荷運(yùn)行,為了防止撈渣機(jī)積渣過多無法啟動而導(dǎo)致機(jī)組停運(yùn),因此沒有全部更換螺栓重裝驅(qū)動輪齒徹底處理安裝缺陷,留下了螺栓斷裂的隱患。

      3) 驅(qū)動輪齒分割成3塊進(jìn)行安裝,完畢后沒有及時(shí)對斷開處進(jìn)行連接燒焊;在驅(qū)動齒受到較大拉力時(shí)單個部件在小區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生徑向松動,進(jìn)而對夾緊螺栓頻繁造成剪切力,最終導(dǎo)致斷裂。

      4) 檢修方案未能充分考慮檢修的復(fù)雜性,對困難估計(jì)不足,由于取斷頭螺栓和修復(fù)螺紋孔困難,使檢修時(shí)間大大超出了施工方案的計(jì)劃時(shí)間。

      八、事故損失情況:(沒有損失的,本條可省略)

      1、直接損失:

      損失電負(fù)荷100MW。

      2、間接損失:

      無

      九、事故暴露出來的問題:

      1、 設(shè)備問題

      無

      2、 管理問題

      1)人員意識方面:設(shè)備和檢修人員沒有高度重視撈渣機(jī)驅(qū)動輪齒板安裝工藝。在2007年12月24日第一次處理夾緊螺栓斷裂時(shí)決策不果斷,僅是對斷裂的`螺栓進(jìn)行更換,沒有制定徹底消除隱患的可執(zhí)行方案。

      2)技術(shù)管控方面:對驅(qū)動齒夾緊螺栓斷裂的原因綜合考慮不全面,處理缺陷過程中技術(shù)工藝不徹底;對安裝緊固螺栓的過程跟蹤不到位。

      3)項(xiàng)目責(zé)任方面:檢修方案未能充分考慮檢修的復(fù)雜性,對工作過程意外預(yù)控不足,使檢修時(shí)間大大超出了施工方案的計(jì)劃時(shí)間。

      十、防止事故發(fā)生的對策、防范/整改措施、執(zhí)行(部門)和完成期限:

      1、對撈渣機(jī)驅(qū)動輪螺栓全部更換,重新安裝,消除安裝應(yīng)力,同時(shí)將三塊分體齒板和夾緊板進(jìn)行聯(lián)體焊接。 責(zé)任人:閆林山 完成時(shí)間:2008-2-12

      2、完善撈渣驅(qū)動輪齒板更換的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)急搶修方案。責(zé)任人:荀超 完成時(shí)間:2008-2-29。

      3、根據(jù)歷次撈渣機(jī)驅(qū)動輪檢修過程,編寫撈渣機(jī)驅(qū)動輪更換切實(shí)可行的檢修方案,詳細(xì)列出每個工序、所需時(shí)間及出現(xiàn)意外情況的處理措施等。責(zé)任人:荀超、李海波 完成時(shí)間:2008-2-29。

      十一、事故責(zé)任分析及考核/處理意見

      1、硫化分部主管謝耀武在檢修方案執(zhí)行的安全、質(zhì)量、進(jìn)度方面把關(guān)不嚴(yán),并對本次檢修事件存在的擴(kuò)大性風(fēng)險(xiǎn)意識管控不到位;不能夠針對已出現(xiàn)的同類事件與一反三,負(fù)有主要管理責(zé)任,依據(jù)<<公司管控典型異常、二類障礙及以上事故管理標(biāo)準(zhǔn)>>,考核400元。

      2、硫化分部技術(shù)專工荀超對撈渣機(jī)停運(yùn)檢修的技術(shù)方案和防范整改措施把關(guān)不嚴(yán),風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)控措施與現(xiàn)場施工的實(shí)際情況差距較大,負(fù)此次事件主要技術(shù)管理責(zé)任,依據(jù)<<公司管控典型異常、二類障礙及以上事故管理標(biāo)準(zhǔn)>>,考核300元。

      3、除化班班長閆林山在對撈渣機(jī)驅(qū)動輪齒螺栓斷裂組織搶修時(shí),對檢修技術(shù)方案和防范整改措施落實(shí)不到位,負(fù)此次事件次要管理責(zé)任,依據(jù)<<公司管控典型異常、二類障礙及以上事故管理標(biāo)準(zhǔn)>>,考核200元。

      4、安生部硫化專工李海波對施工技術(shù)方案把關(guān)、預(yù)控措施確認(rèn)不徹底,負(fù)此次事件次要技術(shù)管理責(zé)任,依據(jù)<<公司管控典型異常、二類障礙及以上事故管理標(biāo)準(zhǔn)>>,考核100元。

      5、硫化分部除化班秦繼云在“2號機(jī)撈渣機(jī)小修”過程中檢修工藝執(zhí)行不完善,造成了撈渣機(jī)運(yùn)行的設(shè)備隱患,并最終成為此次事件擴(kuò)大的直接原因。(在撈渣機(jī)運(yùn)行設(shè)備異常時(shí)已對其進(jìn)行過責(zé)任分析落實(shí),此次不再進(jìn)行考核。)

      十二、事故調(diào)查組成員名單(單位/部門、職務(wù)、職稱):

     

    序號

     

    姓 名

     

    部 門

     

    職務(wù)

     

    1

     

    高xx

     

    安全生產(chǎn)技術(shù)部

     

    經(jīng)理

     

    2

     

    鄭xx

     

    安全生產(chǎn)技術(shù)部

     

    安健環(huán)工程師

     

    3

     

    李xx

     

    安全生產(chǎn)技術(shù)部

     

    硫化質(zhì)檢工程師

     

    4

     

    xx

     

    硫化分部

     

    分部主管

     

    5

     

    荀xx

     

    硫化分部

     

    技術(shù)專工

     

    6

     

    閆xx

     

    硫化分部

     

    班長

     

    7

     

    秦xx

     

    硫化分部

     

    工作負(fù)責(zé)人

      十三、附件清單

      無

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